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工業(yè)上穩步前行,廣泛采用的是用4~20mA電流來傳輸模擬量。小編總結(jié)了4種典型故障及解決辦法進行部署,幫助大家在現(xiàn)場使用中推廣開來,對產(chǎn)品故障快速做排除事關全面,正常使用模擬量變送器產(chǎn)品再獲。
01 變送器無輸出顯示
初步檢查與測試 | 解決辦法 |
檢查電源是否接反 | 把電源極性接正確 |
測量變送器的供電電源資料,是否有24V直流電壓 | 必須保證供給變送器的電源電壓≥12V(智能型)≥15V(普通型)加強宣傳。若無電壓運行好,則應(yīng)檢查回路是否斷路應用創新、檢測二次儀表/PLC采樣電阻(輸入阻抗應(yīng)≤250Ω) |
如果是帶表頭的高質量,檢查表頭是否損壞(可以先將表頭的兩根線短路研究與應用,如果短路后正常,則說明是表頭損壞) | 更換表頭 |
將電流表串入24V電源回路中迎難而上,檢查電流是否正常 | 如果正常則說明變送器正常有效保障,此時應(yīng)檢查回路中其他儀表是否正常 |
接線是否松動 | 接好線并擰緊 |
電源是否正確接在變送器電源輸入端 | 正確按照電源要求接在電源接線端子 |
02 變送器輸出≥20mA
初步檢查與測試 | 解決辦法 |
變送器電源是否正常 | 如果小于12VDC,則應(yīng)檢查回路中是否有大的負載更高效,變送器負載的輸入阻抗應(yīng)符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/( 0.02A) Ω |
實際壓力是否超過滿量程上限 | 重新選用適當量程的壓力變送器 |
傳感器是否損壞稍有不慎,嚴重過載有時會損壞隔離膜片 | 需返廠進行檢修 |
電源線接線是否正確 | 電源線應(yīng)接在相應(yīng)的接線柱上 |
03 變送器輸出≤4mA
初步檢查與測試 | 解決辦法 |
變送器電源是否正常 | 如果小于12VDC,則應(yīng)檢查回路中是否有大的負載,變送器負載能力應(yīng)符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/( 0.02A) Ω |
接線是否松動引起接觸電阻增大全面協議,相當于負載增大 | 接好線并擰緊,帶載符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/( 0.02A) Ω |
實際壓力是否超過壓力變送器的所選量程 | 重新選用適當量程的壓力變送器 |
傳感器是否損壞堅持先行,嚴重過載有時會損壞隔離膜片 | 需返廠進行檢修 |
04 壓力顯示/輸出信號不正確講實踐、有誤差
初步檢查與測試 | 解決辦法 |
變送器電源是否正常 | 如果小于12VDC,則應(yīng)檢查回路中是否有大的負載具體而言,變送器負載能力應(yīng)符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/( 0.02A) Ω |
參照的壓力值是否一定正確 | 更換同型號產(chǎn)品最為顯著,若誤差一致,檢測參照壓力儀表製高點項目,如果儀表精度低的必然要求,則需另換精度較高的儀表 |
二次儀表的量程是否與壓力變送器的量程一致 | 調(diào)整二次儀表的量程必須與壓力變送器的量程一致 |
變送器負載的能力應(yīng)符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/( 0.02A) Ω | 如不符合則根據(jù)其不同可采取相應(yīng)措施:如升高供電電壓(但必須低于36VDC)的過程中、減小負載等 |
相應(yīng)的設(shè)備外殼是否可靠接地 | 設(shè)備外殼可靠接地 |
現(xiàn)場強電和弱電是否分開布線 | 科學(xué)物聯與互聯、合理布線狀況,避免干擾引起變送器信號不穩(wěn)定/誤差 |
傳感器膜片易變形,過載取得了一定進展、異物長遠所需、硬物有時會損壞隔離膜片 | 需返廠進行檢修 |
管路有雜質(zhì)時會使測量精度受到影響 | 需清理雜質(zhì),并在壓力接口前加過濾網(wǎng) |
1.壓力指示儀表的輸入是4~20mA的擴大,則變送器輸出信號可直接接入非常完善;如果壓力指示儀表的輸入是1~5V的則必須在壓力指示儀表的輸入端并接一個精度在千分之一及以上、阻值為250Ω的電阻讓人糾結,然后再接入變送器的輸入不斷完善。
2.多點紙記錄儀沒有記錄時輸入端如果開路則:
①不能再帶其他負載;
②改用其他沒有記錄時輸入阻抗≤250Ω的記錄儀全面革新。
3.管路的溫度過高勞動精神,加緩沖管以散熱,使用前好在緩沖管內(nèi)先加些冷水方便,以防過熱蒸汽直接沖擊傳感器明顯,從而損壞傳感器或降低使用壽命。
安裝問題
在蒸汽流量測量中基礎上,蒸汽主要涉及兩種,一種為外供蒸汽行業分類,一種為鍋爐的過熱蒸汽預下達。外供蒸汽是經(jīng)過減溫減壓后的蒸汽,溫度不高應用領域,且摻有大量水分技術創新,且需時用時不用,時刻根據(jù)用戶的要求改變蒸汽流量進行部署。在實際的流量測量過程中有時流量偏大有時流量偏小生產體系,非常不穩(wěn)定,經(jīng)常需要進行排污重要作用,每次排污后變送器的測量又準確了高質量,但蒸汽管道的排污次數(shù)多了,又容易導(dǎo)致導(dǎo)壓管上各個接點漏汽很重要。
在測量過熱蒸汽的使用中,發(fā)現(xiàn)大的問題就是有時停機,重新開機后流量就會發(fā)生偏差保護好,導(dǎo)致失準能力和水平,且有時停下來后仍有少許流量顯示。一般變送器安裝位置低于測量管道。但在實際的安裝中提供了有力支撐,外供蒸汽流量的凝結(jié)罐與變送器都高于測量管道飛躍,且從節(jié)流裝置接出來的向下敷設(shè)至少1米的導(dǎo)壓管路也太短。
鍋爐的過熱蒸汽流量也存在著凝結(jié)罐與測量管道的高度不一致問題積極,導(dǎo)致凝結(jié)水的高度不平衡大數據,引起了靜壓差。
導(dǎo)壓管堵塞問題
在壓力測量中經驗,有時指示的壓力不隨工況而變化。打開排污閥后只有少量的污水后就沒水流出,這是由于水質(zhì)或壓縮空氣中會帶有少量的浮塵進一步意見,隨著水流而進入導(dǎo)壓管沉淀重要部署。日積月累的運行,導(dǎo)壓管的管壁會腐蝕積垢產業,出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象高效化。
變送器設(shè)備本身故障問題
在潤滑油壓力的測量中,由于潤滑油壓力信號參與停機聯(lián)鎖控制新的動力。潤滑油壓力變送器測量所得的信號傳輸給計算機完成的事情,一方面進行顯示,另一方面此信號還通過程序比較為產業發展,當壓力低于0.06MPa時研究成果,發(fā)出缺油停機信號停機。
從潤滑油壓力信號趨勢圖上看到壓力是瞬時直線下降而導(dǎo)致跳機的穩定,檢查變送器后發(fā)現(xiàn)變送器的內(nèi)部模塊損壞機製性梗阻。雖然每年都對變送器進行定期的校驗,檢定合格后用于生產(chǎn)廣泛關註。由于變送器經(jīng)過幾年的運行后改造層面,其精度、靈敏度各項要求、穩(wěn)定性等性能指標都會逐漸降低大面積,內(nèi)部的膜片、集成塊也會損壞發(fā)生故障優勢與挑戰。
存在干擾問題
在空壓機排氣壓力的測量中集成應用,排氣壓力信號的波動較大。校驗變送器后符合精度要求問題分析,排除變送器本身的故障迎來新的篇章;檢查導(dǎo)壓管及接頭也沒有破損、漏氣,信號電纜的連接處接觸良好情況正常。但電纜的走向是通過高配室旁邊的電纜橋架引入控制室的製度保障。周圍存在著大量的電磁干擾。
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